Эта статья входит в число добротных статей

Катастрофа DC-8 в Москве

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Рейс 446 Japan Airlines
Катастрофа DC-8 в Шереметьеве.jpg
Последствия катастрофы
Общие сведения
Дата

28 ноября 1972 года

Время

19:50 MSK

Характер

Сваливание при взлёте

Причина

Ошибка пилота

Место

Союз Советских Социалистических Республик аэропорт Шереметьево, Москва (РСФСР, СССР)

Координаты

55°58′09″ с. ш. 37°23′05″ в. д.HGЯO

Воздушное судно

McDonnell Douglas DC-8-62, Japan Air Lines - JAL AN0574533.jpg
Douglas DC-8-62 компании Japan Airlines

Модель

Douglas DC-8-62

Имя самолёта

Хида (飛騨)

Авиакомпания

Япония Japan Airlines (JAL)

Пункт вылета

Дания Каструп, Копенгаген (Дания)

Остановки в пути

Союз Советских Социалистических Республик Шереметьево, Москва (СССР)

Пункт назначения

Япония Ханэда, Токио (Япония)

Рейс

JL446

Бортовой номер

JA8040

Дата выпуска

4 июня 1969 года

Пассажиры

62

Экипаж

14

Погибшие

61

Выживших

15

Катастрофа DC-8 в Москве — крупная авиационная катастрофа, произошедшая поздним вечером во вторник 28 ноября 1972 года в аэропорту Шереметьево (Москва). Самолёт Douglas DC-8-62 японской авиакомпании Japan Airlines, выполняя пассажирский рейс из Москвы в Токио, при взлёте быстро потерял высоту и упал на землю, после чего разрушился и загорелся, при этом погиб 61 человек.

Для расследования происшествия была создана комиссия под руководством заместителя министра Гражданской авиации. Эта комиссия пришла к мнению, что причиной катастрофы стали действия экипажа, который при взлёте слишком высоко поднял нос самолёта, из-за чего последний вышел на закритичные углы атаки, при этом произошло падение скорости и подъёмной силы, после чего авиалайнер начал быстро снижаться.

Самолёт[править | править вики-текст]

Images.png Внешние изображения
Image-silk.png Борт JA8040 в старой окраске в аэропорту Шереметьево (1970 год).

Douglas DC-8-62 с бортовым номером JA8040 (заводской — 46057, серийный — 474) был выпущен компанией McDonnell Douglas 4 июня 1969 года и вскоре продан японской авиакомпании Japan Airlines (JAL или Джал), в которую поступил 18 июля. Самолёт был оборудован четырьмя двигателями Pratt & Whitney JT3D-3B[1].

Катастрофа[править | править вики-текст]

Авиалайнер выполнял регулярный международный рейс JL-446 по маршруту Копенгаген — Москва — Токио. Его экипаж состоял в общей сложности из 14 человек: два лётных экипажа по 3 человека, 7 стюардесс и 1 инженер JAL. Полёт до Москвы прошёл без замечаний и в 18:17[* 1] рейс 446 приземлился в аэропорту Шереметьево. Обслуживание самолёта выполнялось инженером компании Japan Airlines. Также экипаж получил документы для выполнения полёта, включая информацию о фактической и прогнозируемой погоде. В 19:38 экипаж запросил разрешение на запуск двигателей, а диспетчер это разрешение дал, заодно дав и инструкции по рулению ко взлётно-посадочной полосе 25 с курсом 248°[2].

В 19:49:49 рейсу 446 было дано разрешение занимать исполнительный старт, а также инструкции по выполнению взлёта. Уже ночью в 19:50:30 «Дуглас» с 62 пассажирами и 14 членами экипажа на борту начал разбег по полосе 25, после чего оторвался от земли. Но поднявшись всего до 100 метров, авиалайнер тут же начал быстро терять высоту, после чего в 19:51:42 (16:51:42 GMT) в 150 метрах от торца полосы и в 50 метрах левее продолжения её осевой линии он с левым креном ударился о землю хвостовой частью фюзеляжа, после чего разрушился и загорелся. В результате происшествия официально погибли 52 пассажира и 9 членов экипажа, то есть всего 61 человек[2][3].

Как сейчас помню: 28 ноября 1972 года я возвращался домой из Болгарии. Когда заходили на посадку, в салоне вдруг раздался женский крик. Одна из пассажирок в ужасе отпрянула от иллюминатора. Внизу открылась чудовищная картина. Почерневшая земля, дымящиеся обломки самолета, множество машин, люди. Спустя полчаса узнали в аэропорту: только что потерпел аварию японский самолет[4].

Последствия[править | править вики-текст]

На следующий день краткая информация о катастрофе была опубликована в «Известиях», когда в больницах находились ещё 16 человек (позже один из них умер от полученных травм[3]). Согласно статье в этой газете, Министр гражданской авиации СССР Борис Бугаев направил министру транспорта Японии Хидэё Сасаки телеграмму, в которой от имени Министерства гражданской авиации СССР и от себя лично выразил соболезнование в связи с катастрофой японского «Дугласа»[4].

Жертвы катастрофы были захоронены в братской могиле на Николо-Архангельском кладбище в Москве. Осенью 1976 года, на четвёртую годовщину трагедии, на могиле был установлен мемориал[4][5].

Расследование[править | править вики-текст]

Взлёт DC-8-62 компании Japan Airlines

Для расследования происшествия советское Министерство гражданской авиации сформировало специальную комиссию, которая вскоре пришла к мнению, что после отрыва от земли самолёт вышел на закритические углы атаки. Это мнение было основано на следующих данных[3]:

  • Первый удар о землю произошёл хвостовой частью фюзеляжа;
  • Бортовые самописцы зафиксировали высокочастотные колебания, при этом в показаниях высоты и воздушной скорости наблюдался разброс;
  • Согласно показаниям выживших, лайнер после отрыва от земли начал сильно вибрировать;
  • Анализ данных полёта свидетельствовал, что в этот момент сильно возросло сопротивление движению, что типично при выходе самолёта на закритические углы атаки.

В целом разгон по полосе вплоть до скорости V2 (подъёма носовой стойки шасси) прошёл нормально, а его протяжённость для фактических условий была в пределах установленного. Проблемы начались уже после прохождения скорости V2, в том числе[3][6]:

  • Один из членов экипажа ещё до столкновения с землёй сказал о сбое в работе двигателя № 2 (левый внутренний);
  • Речевой самописец зафиксировал также перед столкновением шум, характерный при скачкообразном изменении режима работы двигателя;
  • Одна из выживших стюардесс сообщила о пламени, выходившем из-под левой плоскости крыла близ двигателей (№ 1 или 2);
  • Выжившие пассажиры сообщали, что почувствовали, как самолёт во время своего короткого полёта несколько раз замедлялся;
  • На лопатках третьей ступени турбины двигателя № 1 имелся толстый слой сажи;
  • В первой ступени компрессора двигателя № 4 три расположенные в разных секторах лопасти имели загнутые кончики, притом, что на воздухозаборнике и входном направляющем аппарате никаких дефектов обнаружено не было.

Также спустя 11 секунд после достижения скорости V2 речевой самописец зафиксировал, как кто-то сказал «спойлеры», либо что-то типа «что это было?», на что в ответ прозвучало «Извиняюсь». Одновременно с этим, исходя из показаний параметров полёта, заметно возросло сопротивление движению[6].

Все двигатели были отправлены на техническую экспертизу, которая пришла к заключению, что до момента катастрофы ни в одном из них не было разрушения конструкции, прогорания, пробоя или ещё каких-либо повреждений, который могли бы привести к отказу двигателя во время полёта. На основании этого был сделан вывод, что все двигатели были исправны и до столкновения с землёй ни один из них не отказывал. Периодическая потеря тяги, которая почувствовалась при взлёте, могла произойти в одном или нескольких двигателях из-за попадания в них льда, который в свою очередь при фактических погодных условиях мог образоваться на воздухозаборниках двигателей, тем более, что противообледенительная система последних была отключена (клапаны были обнаружены в закрытом положении). Попадание льда вполне объясняло и повреждения лопаток в компрессоре двигателя № 4. Что до сажи, отложения которой были найдены в двигателе № 1, то это мог объяснить помпаж, который возник в данном двигателе, когда авиалайнер вышел на закритический угол атаки, в результате чего было нарушено нормальное сгорание топлива в двигателе, и произошло вытеснение пламени в турбину[6].

Что до выхода на закритические углы атаки, то поначалу высказывалась версия, что это могло быть вызвано неисправностью системы продольного управления. Но при дальнейшем расследовании этот вариант был отклонён на основании следующих данных[6]:

  • Не было найдено никаких признаков неисправности системы продольного управления;
  • При ударе о землю горизонтальный стабилизатор находился под углом, нормальным для выполнения взлёта;
  • Речевой самописец не зафиксировал, чтобы кто-то в кабине сообщал о нарушениях или проблемах в управлении самолётом;

Как уже было сказано выше, кратковременно в кабине возник диалог, который был словно о выпущенных спойлерах. Сами спойлеры были найдены в убранном положении, но их могли и успеть убрать. Между тем, если бы спойлеры были бы кратковременно выпущены, то это привело бы к резкому увеличению аэродинамического сопротивления. В этом случае в условиях начала взлёта и без того ещё небольшая скорость упадёт ниже критического значения, в результате чего самолёт перейдёт в сваливание, сопровождаемой падением подъёмной силы. Если же во время взлёта произошло нарушение в работе двигателей и снижение силы тяги, то экипаж мог отреагировать на это небольшим отклонением штурвала «на себя», то есть увеличением угла атаки, выйдя так называемый «среднескоростной полёт» (англ. second flight), при этом происходит увеличение аэродинамического сопротивления и снижение вертикальной скорости. В условиях ночного полёта экипаж мог по ошибке в данной ситуации вывести самолёт на слишком крутой угол, в результате чего аэродинамическое сопротивление ещё больше возросло, а воздушная скорость значительно упала, что и привело бы к выходу самолёта на режим сваливания. Как показала запись с речевого самописца, ни один из членов лётного экипажа в кабине не терял дееспособность до момента катастрофы[7].

Так как установленный на борту JA8040 бортовой параметрический самописец осуществлял запись лишь четырёх параметров, то следователи не смогли точно определить, какой же из вариантов развития событий (непреднамеренный выпуск спойлеров, либо падение силы тяги в двигателе) на самом деле имел место[7].

Причины[править | править вики-текст]

Согласно заключению комиссии, когда при взлёте авиалайнер разогнался выше скорости V2 (подъёма носовой стойки шасси), экипаж неожиданно вывел его на закритические углы атаки, в результате чего произошло быстрое падение скорости и подъёмной силы, а следовательно и высоты. Есть две версии, почему экипаж вывел свой самолёт на такой режим:

  1. Были случайно выпущены спойлеры, что увеличило лобовое сопротивление крыла, а также сильно уменьшило коэффициент подъёмной силы.
  2. Экипаж потерял управление из-за ненормальной работы одного из левых двигателей (№ 1 или 2), что могло быть вызвано попаданием льда, который образовался на воздухозаборниках в условиях, когда противообледенительная система была отключена. с входного направляющего аппарата при отключённой противообледенительной системе, в результате чего экипаж потерял контроль над управлением.

Наблюдаемая пассажирами и стюардессами ненормальная работа двигателей могла быть вызвана помпажем, в свою очередь возникшим при выходе самолёта на закритические углы атаки при выпущенных спойлерах[8].

Примечания[править | править вики-текст]

Комментарии[править | править вики-текст]

  1. Здесь и далее по умолчанию указано Московское время (MSK)

Источники[править | править вики-текст]

  1. rzjets (англ.). Проверено 16 июля 2015.
  2. 1 2 ICAO Circular, p. 22.
  3. 1 2 3 4 ICAO Circular, p. 23.
  4. 1 2 3 Валентин Архангельский. Кумо-сан. Проверено 16 мая 2015. Архивировано из первоисточника 18 мая 2013.
  5. JAL JAPAN AIR LINES - ДЖАЛ ДЖАПАН ЭЙР ЛАЙНЗ (рус.). Иностранные Авиакомпании в СССР (19 марта 2014). Проверено 28 мая 2015.
  6. 1 2 3 4 ICAO Circular, p. 24.
  7. 1 2 3 ICAO Circular, p. 25.
  8. 1 2 ICAO Circular, p. 26.

Литература[править | править вики-текст]

Ссылки[править | править вики-текст]